
从面对核心助剂国产化率“0”的焦虑
到亲手实现“从0到1”的突破
从守护现有装置的“操作者”
到填补行业空白的“破壁者”
这是自主创新的变革中
一个团队如何打破“不可能”的故事
今天,让我们一起
聆听陈陆军
讲述自己和团队
在迈向“炼化生精材”产业链中高端的
关键5年
“从0到1”实现“破壁创新”的故事
个人名片

姓名:陈陆军
{jz:field.toptypename/}职务:四川石化聚丙烯装置工艺工程师
2021年,我作为一名在技术岗位上干了6年的工艺工程师,最大的心愿是装置能平稳运行。而5年后的今天,我想得最多的,是如何让这套装置创造出前所未有的价值。这5年,我和我的团队,完成了一场“从0到1”的冲锋。
一切的改变,始于2021年7月的那个下午。部门经理刘勇把一份清单放在会议桌上,上面两个数字格外扎眼:聚烯烃新材料产量0吨,抗冲催化剂国产化率0%。会议室里鸦雀无声,大家都明白这两个“0”意味着什么——高端产品空白,核心助剂完全依赖进口,这严重制约了公司高质量发展的进程。
就在当天,聚丙烯“破壁创新”党员突击队成立。从那一刻起,我们的角色悄然转变:从只需保障装置安稳运行的“守护者”,变为勇破技术壁垒、填补产业空白的“破壁者”。

我们锚定的首个攻关目标,是基于Unipol工艺开发TPO级中熔高抗冲新材料。业内专家告诉我们,这在国内没有成功先例。第一次试生产,就给了我们一个下马威。那天凌晨,中控室警报骤响,反应器内结片堵塞,我紧急和队员们中止反应。打开人孔,里面是堆积如山的聚合物。我和队员们钻进去,在近50摄氏度的高温里,用特制工具一点一点地清理。高温炙烤,油污满身……队员们在反应器里一蹲就是16个小时。
考验并未就此停止。第2次试生产,产品抗冲击强度只有标准的3成;第3次,催化剂活性突然衰减……第5次试生产结束后,检测报告上“抗冲击强度散差太大”几个字,让连续熬了几天的同事红了眼眶。最难的时候是2025年初,因为物料流动性问题,装置脱气舱导流锥脱落。近200吨粉料,我们靠人工一袋一袋地往外掏。连续奋战了83个小时后,一切好像又回到了原点。
但我们没有被困难击垮。刘勇经理带着我们“啃”外文资料,总结消化国内外研发成果,复盘每次的得失……最终总结出抑一扬二反应控制法、模拟多区反应共聚法等新工艺路径。2025年初春,第6次试生产的产品送检。当“各项指标全面优于行业标准”的结果传来时,大家激动地拥抱在一起。国内首个在Unipol工艺上诞生的TPO级共聚产品,成了汽车配件厂商争抢的“香饽饽”。

攻克一个“0”,另一个“0”——抗冲催化剂国产化,也来到攻关的关键节点。2025年春天,我们把“战场”搬到了合作方的实验室。为了控制催化剂活性中那关键的0.1个单位,我们连续72小时守在屏幕前,直到曲线稳定下来。2025年7月16日,当第一批国产抗冲催化剂注入反应器时,所有指标一次达标,成本直接降了55%。
通过这几年的攻关,我们实现了聚丙烯装置从催化剂到成核剂的全面替代,PDS阀门、气相色谱、挤压机切刀和模板完成了国产化替代,装置“三剂”国产化率跃升至近95%。
这5年,我们还打破了一个“不可能”。聚丙烯装置每年需要6天时间停产检修,既影响产品产量,也打乱了公司的物料平衡。我们提出“均聚二反,检修不停,可并可串”的改造方案,被外国技术专家直斥“绝对不可能”。“只要是基于科学严谨的分析就要有自信,只要有价值创造的可能性就值得探索。”刘勇说。我们团队的斗志再次被激发。大家白天爬管廊摸排管线,晚上查资料推演方案。试车那天,当一号反应器按计划检修,二号反应器仍平稳运行,所有曲线波澜不惊时,现场响起了雷鸣般的掌声。这项创新不仅让装置操作模式从2种扩展到4种,更彻底突破了检修停产的瓶颈。当那位专家再次来访,看到我们的操作模式时,连连惊叹“难以置信”。

5年下来,党员突击队的奖牌渐渐多了起来。但我们深知,这些不是哪一个人的功劳,而是我们与时代共振、与企业同频的结果。
站在装置区,看着林立的塔罐
陈陆军想着这5年的变与不变
变的是技术的高度、思考的维度
不变的是石油人那股
“把命运牢牢攥在自己手里”的韧劲
是“不破不立”的创业精神